及分离液的处理费用。技术经济分析结果表明:离心脱水机、螺压脱水机和滚压脱水机均可用于粪便脱水;添加特制的高分子复合絮凝剂后可使分离液的COD<2400 mg/L,固体回收率≥93%;粪便脱水成本为14.65~15.90元/t。
关键词: 粪便; 脱水; 堆肥
中图分类号:X703.1 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2003)10-0064-02
作者:杜彦武, 王秀蘅, 吕炳南
通讯处:哈尔滨工业大学 市政环境工程学院,黑龙江 哈尔滨 150090
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粪便是极好的可再生资源,是优于生活垃圾和污泥的最好堆肥原料,但它含水率高、脱水性能差。目前,我国粪便堆肥厂只有少数几家,且多采用砂滤床自然脱水方式,但该法占地面积大、卫生条件差,同时脱水程度也不够,导致堆肥效果不好。广泛用于污泥脱水的板框式和带压式脱水装置均为开放式操作,会产生污水和臭气的二次污染,不适宜粪便脱水。因此,笔者选用密闭操作的卧螺离心机、螺压脱水机和滚压脱水机进行了对比试验,考察在相同试验条件下的脱水效果,并对设备投资、运行成本、操作条件等方面进行技术经济分析。
1 试验部分
1.1 粪便来源及性质
1.2 试验条件
1.3 分析项目与方法
1.4 试验装置
2 结果与分析
三种机械的粪便脱水试验结果如表1所示。

2.1 粪渣性状与含水率
试验结果表明,经三种机械脱水后的粪渣呈褐色、固态、不变形、可堆积、不渗水,含水率在60.5%~71.5%之间。 添加不同的絮凝剂后粪渣的含水率变化不大,经螺压和滚压脱水后的粪渣含水率相对较低。当粪渣含水率<70%时,加稻草、麦秸等膨胀剂和调理剂后即可满足堆肥原料含水率介于45%~65%之间的要求。因此,三种机械都可以满足粪便脱水率要求。
2.2 分离液
粪便脱水后的分离液经厌氧、好氧生物处理才能达标排放,其总固体与COD含量直接关系到处理工程的投资和运行费用,因此应尽量减少分离液中的有机物浓度。由表1可知,直接脱水效果不好:固体回收率<65%,COD含量高达7999mg/L。
3 操作条件
离心脱水机运行时电机和转鼓处于高速旋转状态,砂砾对设备的内腔磨损大,产生的噪音也大,需单独建设厂房和加设隔音设备,操作工人还需配备听觉保护装置。
4 经济分析
对三种脱水机进行的经济分析表明,虽然离心脱水机的电费和维护费用较多,但其运行成本最低(见表)。

5 结论
① 离心脱水机、螺压脱水机和滚压脱水机均可用于粪便脱水。
② 经三种机械脱水后的粪渣呈褐色、固态,含水率在60.5%~71.5%之间(满足堆肥原料的含水率要求),粪便减量率达94%~96%。添加高分子复合絮凝剂ZETAG50后分离液变得澄清透明,COD含量低于2400mg/L,固体回收率>93%。
③ 离心脱水机操作条件较差、噪音大、维护麻烦。但是它的絮凝剂投量相对较低、固体回收率最高,应优先采用。